液壓機的研制及其運用后果闡發
發表時間:2016/5/25 17:50:27 瀏覽數:0
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100噸液壓機的研制及其運用后果闡發 針對在日常檢修綜采及普采裝備時,常常用烘烤,年夜錘或液壓千斤頂給力分化裝備部件的辦法,既費時辛苦耽擱臨盆,又揮霍了資料的環境,研討自制了100噸液壓式壓力機。既進步了修舊利費率,低落了工人勞動強度,又辦理了臨盆傍邊的現實艱苦。 在日常平凡檢修事情中,綜采及普采一軸軸承裝置都是過盈共同,將軸承加熱到必定溫度后,然后熱裝上去的,是以拆卸事情難度年夜。加之,井下濕潤,零部件銹蝕,加倍難以拆除,給日常平凡檢修事情帶來了未便,無奈將軸與軸承及軸承杯分別,拆不下的軸與軸承,軸承杯等部件都按報廢處置。
而檢修電機時拆卸電機對輪,用氧氣、乙炔烘烤,用液壓千斤頂給力將其分別,分別不開則將對輪破損,保電機,有時毀傷了電機,破損了電機軸,而在軸毀壞不嚴峻的環境下,上車床找正加工,每年經濟損失近30 萬元以上,并且極年夜地影響了臨盆,為辦理這一難題,特自制了一臺100噸液壓壓力機。 100噸液壓壓力機的布局及用途 自制的壓力機液壓部門是用車間現有的一套XRB2B80 /31. 5A 乳化液泵和報廢的440-13 /32 支架反轉展轉千斤頂及其液壓管路銜接而成。機身采納框架情勢,豎立安插,用11#礦用工字鋼焊接而成,凡受力各部均加焊有筋板,其懸臂裝有反轉展轉千斤頂,反轉展轉千斤頂下部焊有30 mm 厚鋼板,與之銜接159( 6 吋厚壁管) 自制加長活塞桿,以便于依據工件的是非必要,實時調治活塞桿行程,機身側面安裝二位三通手動換向閥,在框架平臺上放置2 塊60 mm 厚支架連桿,作為矯正平臺和夾持平臺。把持二位三通閥,即可壓裝,矯正。 |